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百銳資訊

液氧充裝的改進

發(fā)布時間:2012-04-16

從兩起燃爆事故談液氧汽化充裝的改進

 

 

   某廠自采用液氧汽化充裝(氣)后,在7~8月間連續(xù)兩次發(fā)生充裝卡具高壓軟管燃爆事故。我們在淺析這兩次事故的基礎上,作了采用液氧汽化充裝后的技術改進。

1 事故的經過

   其一:7月某日午后1時左右,醫(yī)用氧氣充裝排靠東側一組氣瓶到壓,操作工正在逐只關氣瓶閥,見靠東南側一瓶的瓶閥處有火花,沒等這位操作工反應過來,突然一聲響,頓時黑煙布滿了充填間,充填卡具高壓軟管燃爆斷裂。操作工躲閃及時,沒有受到傷害。據(jù)當事人反映,燃爆高壓軟管的氣瓶的氣瓶閥沒關嚴(當時表壓為7~8MPa)。

    其二:8月某日午后3:50左右,工業(yè)氧充填排東側一組氣瓶到壓,操作工正在逐瓶關瓶閥,突然聽到嘭的一聲,接著就是劈劈啪啪的響動,瞬時間滿屋黑煙。一只氣瓶充填卡具的高壓軟管燃爆斷裂,并向正在關瓶閥的操作工前額和鼻梁子抽去,接著操作工又被氣流沖倒。隨后該氣瓶在氣體的反作用力的作用下,斜著向上朝南墻飛去,撞倒南墻后,氣瓶嘴朝下又向北的水泥地面砸去,瓶閥被砸碎,并把水泥地面砸了一個坑。瓶閥砸碎后,由于受力不均,氣瓶底部又向西墻下暖氣片撞去,把暖氣片的翅片砸下一塊,這時瓶子才算停下來。當我們趕到現(xiàn)場時,氣瓶在東南方向上平躺著,瓶口下瓶體1/3以上變成了黑褐色,而且非常燙手。憑經驗體查,該瓶的全溫至少也在120℃以上,操作工的前額、右臉、鼻梁子被抽腫了;高壓軟管燃爆;瓶閥砸碎;氣瓶有顏色變化。

    50多年的制氧生產,很少出現(xiàn)高壓軟管燃爆事故,采用液氧汽化充裝不久就出現(xiàn)這樣的兩次事故,令我們思考,液氧汽化充裝與原氧壓機充裝,采用高壓軟管情況已不同了,必須作技術改進。

2 事故的淺析

    這兩次事故是一個事故的重演,只是第二次事故比第一次更加嚴重,不能不引起我們的高度重視。

2.1 排空設施與操作的問題

    (1)沒采用液氧汽化充裝之前,每瓶到壓關閥后管路內體通過排風(空)閥放出。改為液氧汽化充裝之后,原準備排空設施與氧氣袋連接,而后再經氧壓機壓人充裝排,這是從避免氧氣浪費的角度考慮的。但因種種原因沒有連接上,造成排空設備不齊備,這是造成高壓軟管燃爆事故的原因之一。

    (2)原來充填時為保證壓力,都是到壓后,先關瓶閥,后關切換閥。改為液氧汽化充裝后,由于操作上的習慣,仍按上述方法進行操作。瓶閥關閉有先后,有時關不嚴,有時忘關,再加上排空設施不健全,剩下一兩瓶沒有關或關不嚴,充填卡具的高壓軟管難以承受高熱量高流量氧氣的高壓,這是造成事故的原因之二。

2.2 高壓軟管內壁的材質是橡膠,實屬易燃品

    李鴻瑞同志在他“對現(xiàn)用充氧軟管安全的一些看法”一文中指出: “橡膠軟管絕對不能用于高壓氧氣的灌充。這是因為橡膠是極易燃燒的材料,在空氣中用火柴一劃就點著,在高壓純氧的條件下遇到細微火花(有如靜電跳火),便會瞬間燃起大火,甚至危及設備和人員的安全。”[1]我們深有同感,兩次事故所燃爆的軟管內壁都是橡膠材質。我們做了點燃試驗,果真一點就著。究其原因,正如參考文獻[2]所指出的, “高壓高速的氧氣在通過氧氣瓶閥卡具和高壓膠管內壁時,劇烈沖擊摩擦鋼絲網以及紫銅管內壁,從而放出強大的反應熱。隨溫度升高,放出的熱量急速增大,且瞬間發(fā)生的極高熱量不易導出,高熱高壓高速氣流與鋼絲網產生打火作用,使卡具與高壓膠管內壁純氧摩擦起火,從而形成事故。”可燃物質在引爆能量——“三高” (高熱、高速、高壓簡稱“三高”,下同)氣體作用下,燃爆高壓軟管是必然結果。

    采用液氧汽化充裝后,在充填匯流排中,氣體流速是原來的6倍,流經充填卡具高壓軟管的氣體流速也是原來的3倍之多。原先制氧充氣是間歇進行,而現(xiàn)在是連續(xù)4小時以上不間歇充氣,兩組換充間隔時間短。因此,高壓軟管的問題過去顯得不突出,現(xiàn)在卻到了非解決不可的程度。

    第二次事故之所以嚴重,是因為已燃燒的橡膠顆粒被“三高”氣體壓入瓶內,與高純氧氣作用,幸虧瓶閥砸碎,能量瞬間泄出;否則的話,氧瓶爆炸,后果更難以想象。

    總而言之,高壓軟管內壁是易燃晶——橡膠;又有助燃物——高純度氧氣;引爆能量——“三高”氣體,三個燃爆條件都具備了,加上操作不當,發(fā)生上述兩起事故是可想而知的。

3 技術上的改進

    我們綜合引起事故的原因及相關因素,提出技術措施,進行相應改進,保證了充填安全和產品質量。

3.1 充分利用防爆墻,增設充填卡具接頭,以降低流速

    (1)液氧汽化充裝后,縮短了充填時間,氣體的流速提高了3~6倍。汽化采用前是每組充填排5個充填卡具接頭;汽化采用后,改為每組10個充填卡具接頭,就是在這種情況下,發(fā)生兩起事故。說明氣體的流速仍然很高。為了保證充填安全,還要保證產品的數(shù)量和質量,液氧泵電機轉速還不能低于800r/min,唯一可行的技術措施就是增加充填卡具接頭,等壓分流,使氣流的流速降下來。

    (2)在組裝、連接液氧汽化設備過程中,增設了防爆墻,但由于原切換閥和壓力表等沒有移設,所以這個防爆墻沒有發(fā)揮很好的作用。這次為從根本上解決問題,在增設充填卡具接頭的同時,我們將兩組切換閥、壓力表等移到防爆墻北側,發(fā)揮了防爆墻的作用。

3.2 改用聚四氟乙烯高壓金屬軟管

    撤掉原內壁是可燃物質的高壓橡膠軟管,改換上內壁是聚四氯乙烯的高壓金屬軟管,杜絕可燃物質。雖然高壓金屬軟管價格貴一些(高壓金屬軟管每根180元左右,高壓橡膠軟管每根98元左右),但具有耐老化、耐腐蝕、耐彎曲、保安全等優(yōu)點。

3. 3 修訂操作規(guī)程

    調整操作方法,修訂操作規(guī)程,以法規(guī)形式確定,避免操作上的失誤。從事故原因之一看,存在操作方法不當?shù)膯栴},過去的規(guī)程中沒有提到,這次我們把正確的操作加到“注意事項”中:“在排風裝置不靈或無排風裝置時,應按如下方法進行卸壓操作:

   (1)氣瓶充滿到壓后,先緩慢關閉該組切換閥;

   (2)關閉每只氣瓶的瓶閥,做到關閥有順序,不丟、不漏、不忘;

   (3)操作工3人及以上把好充填卡具;

   (4)工長與之應答后;

   (5)操作工同時松開3個充填卡具及以上,管內余氣從卡具嘴中排出卸壓,壓力表指針為“0”為止。

   這樣就能消除事故中的人為因素。

   我們采取了上述三項技術措施后,經過一年多的充裝實踐,取得了較好的效果:生產效率提高了17%;氣流的平均流速降低了39.3%;安全狀況良好,操作工增強了安全感,我們也如釋重負。請看表1所列改進前后對照表。

表1  技術改進前后的對照表

項目

比較

一組充填卡具頭數(shù)(個)

平均流速(m/s)

平均流速降(%)

充填瓶數(shù)(瓶/時)

生產率(%)

安全狀況

改進前

10

167.167

100

57

100

燃爆

改進后

17

97.24

60.7

68

117

良好

   注:改進前投產兩個月,平均每月一次燃爆事故:改進后安全狀況良好,一年無事故,改進后液氧泵電機轉速為800~900r/min.

    總之,通過對兩起事故的淺析和我們的改進,使我們體會到:一項新技術,不管技術含量高低如何,決不能馬虎從事,必須嚴肅認真對待,同時也必須老老實實地向內行的人們學習,積極總結經驗與教訓,這是我們應取的態(tài)度